该同志在党组织的培养教育下,努力实践“三个代表”,坚持科学发展观,坚持“踏踏实实做人,勤勤恳恳工作”的信念,利用自动化专业知识紧密结合行业改革发展的趋势,在工作中学习,在学习中进步,在进步中创新,形成了一整套烟草制丝线电气设备的维修管理创新的经验,掌握了行业科技发展的前沿,深入钻研、消化新技术,不断改进和创新,具备很强的设计、维护、改造制丝线的能力,把先进的控制思想和控制理论应用到工作的实践中,先后组织实施了10余项技术改造和技术攻关,设备故障由原来的4%降到现在的不足1%,设备完好率由原来的95%上升到100%,同时还积极开展节能降耗工作,每年为企业节约资金500多万元,多次挽回损失,取得了显著的经济效益和良好的社会效益,为企业的发展做出了突出贡献。该同志是企业优秀工人中的突出代表,由于成绩突出,多次受到国家、省、市及企业的表彰。
敬业,在本职岗位上闪光
张新锋熟知各种制丝设备的电器控制原理、性能、保养及维修等方面技术知识,形成了一整套电气设备的维修管理经验,能够及时准确的判断出设备已出的或即将出现的故障,加以排除。同时,作为一名党员,张新锋坚持处处事事严格要求自己,坚持大事小事一个样、份内事和份外事一个样,做好表率,带领电修组全体人员,一手抓设备维修管理,一手抓职工学习提高,在保证日常工作高质量完成的情况下,利用创新的理论和新的激励考核制度,激发维修工学习热情和工作主动性,把自己多年积累的工作经验毫不保留的传授给同志们,使得年轻的同志更快的进步,使得年老的同志经验更加丰富。
为打破传统思维模式,针对一个人在长期的工作中,会形成一种习惯性的判断模式,容易形成瓶颈,不利于为生产提供更好服务的问题,张新锋大胆提出:要想解决这一问题,必须善于跳出传统的思维习惯,从思维方法上、日常工作中,充分发挥团队的协作和集体智慧。
2006年5月,面对南阳烟厂制丝设备现状,张新锋主动请缨,成立技术攻关组,进行制丝设备技术改进,以管理创新为手段,技术创新为主线,带领大家树立全员设备管理、全员质量管理意识,提高主观能动性,培养严、细、实、快的工作作风。同时组织大家共同学习新知识、新技能,共同进步,充分发挥班组其他成员的创新潜能和活力;在条件困难的情况下,自己购件、自己动手建立了网络实验平台,锻炼团队的动手能力;根据人员文化层次、技能水平、经验等不同点,开展结对子活动,彼此之间互相帮助,发挥各自所长,形成了一个“设备工艺相结合,机械电气相溶和,整体素质相互补”的技术团队。技术管理创新小组成立的8个月以来,以“工艺加工精细化”为轴线,加强设备过程控制能力的分析和研究,针对关键工艺点,引入新的控制模型和数据模型开展技术攻关活动,完成技术改造和技术创新项目11项,将三丝掺配的精度由原来的0.47%提高到现在的0.15%以内,出口水份的标准偏差也由原来的0.212%降低到0.138%等,使设备的工艺保障能力和设备过程控制能力得到了有效提升。在张新锋的带领下,技术组在技术创新、团队协作的道路上越走越宽,为企业的发展提供了强大的动力。
在南阳卷烟厂近年来开展的学习型组织创建活动中,张新锋以创新的思维方式和全新的学习模式,担任车间动能提高训练室、专业会诊室、电气网络平台的主讲人,利用节假日等休息时间,开办讲座和技能训练。由于张新锋有丰富的实践经验和扎实的理论功底,车间的同志们都喜欢听他的课,喜欢在他的技能训练中去提高和进步。张新锋看到部分同志的动手能力不强,在条件困难的情况下,自己购买一部分、利用一部分淘汰备件,自己动手建立了网络实验平台,锻炼大家的动手能力,丰富大家的实践经验。同时张新锋还根据人员文化层次、技能水平、经验等不同点,开展结对子活动,彼此之间互相帮助,发挥各自所长,形成了一个“设备工艺相结合,机械电气相溶和,整体素质相互补”的技术团队,使得制丝车间电修组整体技术水平不断提高,形成一个有力的技术团体,为建立技术创新型企业做出了积极贡献。
在该同志的带领下,电修组人心思进,QC技术攻关、技术改造和小改小革活动开展得如火如荼。去年该班组获得了“河南省质量信得过班组”,今年又获得了“全国质量信得过班组”等荣誉称号。
成果,在技术创新中实现
自1999年8月份进厂以来,张新锋利用自动化专业知识紧密结合行业改革发展的趋势,掌握了行业科技发展的前沿,深入钻研、消化新技术,不断改进和创新,取得了一系列技术改造成果:
1、YG1908真空回潮机的改造。通过对增湿、雾化部分和电控部分的改造,使得回潮的加水均匀性和控制精度都得到了很大提高。通过该工序后,烟叶的耐加工性都得到很大提高,同时也降低了单箱耗叶,由原来的40多减少到39.6公斤,每年为企业节约资金400多万元。该成果获河南省烟草专卖局科学技术进步奖三等奖。
2、研制橡胶条专用更换工具。通过工作实践,结合设备自身特点,研制专用工具,该工具具有使用操作简单,制作费用极低的特点,在行业内得到了同行的认可,每年可以节约维修费用30余万元。该成果获得省工业公司QC成果特等奖、国家局QC成果二等奖。
3、对切丝机控制系统、进刀机构的改进。通过对进刀机构轴承的改进和进刀控制方式的改进,解决了进刀故障,年节约费用40万余元。该成果获得省工业公司QC成果一等奖、国家局QC成果三等奖。
4、对制丝线网络技术的改造和应用。通过对网络结构的优化和网络配置参数的调整,基本解决了网络故障停机问题,该成果得到了厂领导和昆船技术专家组的充分肯定。同时还获河南省卷烟工业企业优秀QC小组成果发表会一等奖、国家局三等奖。
5、对烘丝机控制系统的改造。通过提高设备自动化程度,稳定了烘丝机出口水分,解决了干头、干尾偏多的问题,提高了过程控制能力。该成果获得了烟草系统QC成果三等奖和河南省QC成果二等奖,每年通过降耗可以为企业节约100余万元。
6、对真空回潮机的项修。通过采用先进的控制技术,用廉价的温度监测设备替换原来已损坏的圆图仪,用触摸屏代替原来的控制按钮,并对控制程序进行优化,实现了自动控制,使回潮机的烟包回透率有了很大提高,取得了良好的经济效益和社会效益。
7、对梗丝加料系统的改造。梗丝加料是梗丝加工工艺中一个重要环节,在过去采用传统的加料方法(采用控制压缩空气压力进行加料),加料精度较差,并且仅仅加在梗丝的表层。根据工艺的要求,需要增加滚筒、控制称以及加料泵、辅联设备等装置。张新锋通过对现场情况进行调查后,经过分析,发现切梗丝机在正常运行时转速恒定,流量稳定,最后确定不需要增加控制称,仅此一项就节约费用30余万元。同时张新锋还大胆提出,由于采用的是网络化控制,输入输出点不一定就在本地控制器,可以采用远程控制的方法,因此不需要增加控制模块,就可以实现对现场设备的控