他在工作中主动为自己施压,技术上力求精益求精,是车间出名的“爱动脑子”的员工。
2009年,根据当时弹性生产的安排,为减低成本,氧化铝厂老系统只启动一台58年使用至今的老槽子维持生产,11月份,根据市场情况临时需要再投入一台槽子增加产量。再投入一台槽子不仅要增加生产成本,而且当时,别的槽子都在清理检修中,不具备立即投用的条件。怎么办?杜道臣根据自己多年的工作经验提出“进口矿低温溶出高产通过方案”,在厂领导和车间领导的支持下,通过改进操作工艺,一台槽子坚持生产三个多月,直到别的槽子清理检修完毕,达到投用条件。
一沉降系统的老槽子需要和过滤机配合才能完成赤泥外排任务,整个沉降过滤系统有15台过滤机,50位过滤机操作工,工作现场噪音大,条件艰苦。经过反复琢磨,2008年10月份,杜道臣提出多用一台沉降槽做5次洗涤,不用过滤机就完成赤泥外排的方案,在厂部和车间的大力支持下,该方案进行一个星期的实施试验。他连续六天六夜紧张工作在生产现场,直到第七天早晨试验成功。试验成功后,15台过滤机全部停用,过滤机操作人员分到其他岗位工作。这个方案的实施,优化了生产指标,提高了产量,降低了生产成本。
作为生产岗位“爱动脑”的有心人,多年来杜道臣做了很多这样的事。
从2010年1月份开始,氧化铝生产流程中并入进口矿石和富含高硫、高铁的民矿, 复杂的物料成分导致沉降槽内大量赤坭堆积在搅拌耙机上,造成沉降槽底流铝硅比控制不住,指标恶化,沉降槽运行周期也急剧缩短,由原来的6至12个月缩短到2至4个月,系统大面积垮槽,严重时,氧化铝沉降车间6台分离槽和3台共备槽中,4台清理、1台压停等待清理、1台因扭矩高波动大随时有压停的危险4月份,6台分离沉降槽垮了5台,三台备用槽垮了2台,流程几乎中断,整个氧化铝生产受到严重威胁。清理一台槽子,需要清出上千吨赤泥,要干40多天才能干完,用民工帮助清理,光人共费用就要两万元以上。而高碱高温的清理环境,使清理槽子的活给钱民工都不愿意干。为了降低成本,也为了保证生产的持续运行,氧化铝厂沉降车间70多名员工在车间领导的带领下,轮班清理沉降槽,检修工没有歇过双休日,操作工忙完岗位的工作就到清槽现场,下零点的从早晨八点干到中午12点才回家休息。
看着生产一次又一次受到威胁,在沉降系统工作了27年、参与过多次沉降系统改造的杜道臣看在眼里,急在心里。每次打开槽体人孔,他都第一个钻进去观察槽子内的情况,, 白天清一天槽子,晚上还想着如何防止垮槽。通过半年多时间在操作上和清理过程中的研究分析,他提出了在沉降槽内加装耙机刮泥拉筋,防止耙机上赤坭堆积的改造方案。方案实施后,简单的两根钢筋起到关键性作用,改造后的沉降槽运行平稳,底流铝硅比得到有效控制,再没有出现垮槽现象,最长运行周期目前已经超过8个月。
杜道臣发明的方法先在老沉降系统14台槽子推广,后在新沉降系统12台槽子推广。每台槽子的改造费用不到200元,就解决了制约氧化铝生产的大问题,为氧化铝厂控亏增盈起到不可估量的作用。
如今,杜道臣的“在沉降槽内加装耙机刮泥拉筋,防止耙机上赤坭堆积”的合理化建议已被多家氧化铝企业采用,正在为铝行业发展发挥着巨大作用。杜道臣也在氧化铝厂2010年“五个一百”活动中脱颖而出,荣获百名优秀员工第一名,获得万元奖励,他的建议还被分公司评为“金点子” 并荣立个人二等功。
正所谓“出色源于本色”, 杜道臣以自己爱岗敬业的实际行动,使当代职工“爱动脑”的特点熠熠生辉。
境界高、技术好、爱动脑的张点、杨红雷、杜道臣是中铝郑州企业职(员)工的杰出代表,他们爱岗敬业、勇于创新、甘于奉献的精神是企业的脊梁。在企业困难的的情况下,劳模们和广大职(员)工一起在不同的岗位上无私奉献,用汗水和智慧谱写着振奋人心的奋斗者之歌。有这样一支杰出的职(员)工队伍,我们的企业一定会步入春天,创造美好的明天。【原标题:平凡岗位 亮丽人生——中铝郑州企业劳模张点、杨红雷、杜道臣事迹侧记】